[table=500,none][tr][td][align=left]<所謂平衡驅動>
以前的我們的很好知道了的耳機不平衡驅動 / 是單個端。 這不平衡驅動驅動器單位的一方面上GND,已經安普考驅動一方面的接頭。
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平衡驅動是2 電路安普考互相用倒位相的信號驅動驅動器單位兩端。 這個是揚聲器的BTL(Bridge Transformer Less) 是驅動本身。
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揚聲器的話,平衡(BTL) 讓驅動的輸出的增大是第一個目的吧。 不過耳機的時候僅那個不是目的,目的獲得關係到音質的各種各樣的有利之點的事。
運動場( 基準電位) 的穩定化
分離( 串話) 的改善
全程運價的提升
在等等的要素壓倒的提升和改善被預料。
想關於各自詳細地驗証。
運動場( 基準電位) 的穩定化
理想的耳機驅動進行在方面GND( 運動場) 有電位的變動不變。 因為這GND電左右是成為振幅的基準的電位,所以如果這個是變動的狀態成為不能正確的再生的事 。 通常的耳機用一側把GND、另外一只叫做安普考的狀態驅動。 被安普考驅動信號輸入輸出電流耳機流往安普考的GND 流進。 可是,的實際上,能接線零基礎類型抵抗值能0Ω建成不吧因為所以電位變動能驅動電流流傳的事是吧 做完。 成為結果,歪聲音混濁的音質的磨損的主要原因。 看從安普考到驅動器單位的電纜抵抗值變大、 從單位方看更加大大地露出GND電位的變動。
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平衡驅動是從+AMP被輸出驅動耳機的電流 -AMP全部吸入,GND驅動電流不流。 因此 GND沒有受到驅動電流的影響 因為基準電左右盡量存在了足以,所以GND電左右在時常穩定的狀態。 可能因基準結的GND電左右穩定的事正確地優秀的再生、 線性 能用分辯率、固定位置,聲音的混濁和陰天的無、說能力感的許多的方面實現很大的改善。
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分離( 串話) 的改善
因為耳機的電纜是一般地細的導體,所以有阻抗。 而且,為許多耳機的話GND被1瓶整理的狀態,也就成為同通的阻抗。 如果在那兒只有L c h驅動電流流,就 透過驅動器單位的電流流電纜到安普考的GND 流。 因為這根時候電纜有電阻,所以驅動器單位方的GND[B點]是驅動器單位的小旅館 被在抵抗投球手舞蹈和電纜中分按的電壓出現,GND電左右變動。 另外因為R c h的安普考輸出是0V,所以從發生電壓的[B點]電流流、也就是傳出聲音的(串話) 翻譯 R ch GND方面在信號電壓出現了因為所以信號方向性從COLD到到了HOT,所以出音定於逆相。 因此 L方定位了的聲音固定位置在中心集合、 而且發生音像不自然地在橫方向延長的現象。
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在中心定位的聲音怎么樣? B點被同樣分按發生電壓。 L / R加上能出現做正相在一起在吧因為所以因為驅動器得的電壓和HOT的電壓和B點的電壓的差距,所以 只有那份兒音量下降。
也就是不平衡驅動水準的亂和固定位置偏頗、 由於逆相互成分的發生,本來的身歷聲感損壞了。
平衡驅動正相驅動器單位兩端 / 逆相的安普考驅動。 為了讓實現這個以前有必要做成分離共同的減少方面的專用電纜。 當然因為電纜有阻抗,所以發生電壓下降。 不過因為傳送上的共同阻抗不存在,所以不成為串話性能的磨損的原因。 能考慮極限僅僅水準的減少的要素,驅動電流是L / 不互相摻混R分別完全地獨立驅動驅動器單位。
以下是串話性能測定的結果。 為了也能以包含的形式測量耳機電纜的阻抗,驅動器單位的HOT / 正在COLD 接頭之間進行測定。
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REFERENCE / 0dBV OUTPUT @ SONY MDR-CD900ST R c h
不平衡驅動 / -42d B @ 1KHz
不平衡驅動( 分離電纜改造) / -54dB @ 1KHz *
平衡驅動 / -84d B @ 1KHz
*不平衡上網( 分離電纜改造) 是從三極限電話連接器的SLEEVE 接頭 L / 在用獨立 R的GND的狀態驅動器單位架線成為共同阻抗的範圍可能地限定的短竹簽CROSS 使用瞄準改善TALK的耳機了。
如果從結果起驗証一下就不平衡驅動的話-42d B @ 表示叫做1KHz的價格用42dB 小的水準 R c h 洩漏L c h的聲音了的事。 -42dB、大約1%有,怎么也不能滿意的水準。 因為CD的動態距離認為是96dB,所以成為被一半再現性也損壞了的事﹗
接著不平衡驅動( 分離電纜上網) 那麼改善12dB能看到聲音的印象也不一樣。 SENNHEISER HD650和AKG K701等等本來成為像這樣的構造、 成功即使不平衡驅動也擴大改善感覺的事了。
然後平衡驅動是測定值 -84dB @ 是1KHz。 如果和不平衡驅動比較,就42dB被改善、即使和分離上網相比,也明白被進一步改善30dB的事。 平衡驅動時幾乎和安普考的CROSS TALK 性能相同。 不平衡驅動有多少凸凹不平,全區域都一樣 從正在成為特性的事 抵抗成分的共同阻抗 能判斷也就是耳機電纜的抵抗成分影響了, 平衡驅動知道隨著頻率變高碩大遺漏。 在平衡驅動沒有共同阻抗,傾向是6dB / 因為離oct近,所以被認為由於電纜的線間容量的靜電結合的影響。 雖然那樣 -因為是60dB以下,所以能說優秀的價格吧。 "比喻這數值的差異的話象"的PAN和7點有8點9點左右的差距的事吧。 可能能和微妙的差距抓住,對身歷聲源來說固定位置和擴大的感覺大地印象不同、 很大的差異產生於音場的現實。 因為各個聲音靠中心了 正被用固定位置的分歧和聲音的重複集團做的聲音 平衡驅動在能固定位置決定正好的事是,一個音之一得了前面車偷的本以後的清除的音和豐收的音場天空 收回房間。
全程運價的提升
全程運價和方形波像一樣的剪成( 站著的下 ) 但是是瞬時( 0[秒]) 進行的信號是被輸入的時候表示輸出信號多少快起立的特性[V / S]表示增幅器的應答速度的價格。 象徵也就是對輸入浪形的輸出的正確的追隨。 作為增幅器的理想值是用0秒,是實際上一定晚( 傾向) 產生完。
平衡驅動獲得和不平衡驅動時相同的音量一個安普考擔當的輸出電壓一半就行了。 因為浪形也只是不平衡驅動時的一半起立成為好事,所以精通目的的電位之前的時間也是短區域 ,與結果全程運價的提升有關了。 有通曉數碼IC高速化的想法、因低電壓化的事是低水準 / 把對進階的到達時間弄短實現高速動作了。
由於全程運價的提升用活動的的部分的正確提升。 實際的聲音分辯率、聲音的動態明確的差異出現。 混響成分消失的的時候根據明了的空間再現性空間產生於聲音。 立體得幾乎能想像話筒的距離感和錄音小間的面積的訊息量多的音跑出去。
如果和全程運價聽說,就[ 全程運價 =安普考的速度 =高域的特性] 應該因事這一只從高域影響和是常常誤會完,全程運價浪形起立( 或者站著下降) 因為是時候的傾向,所以頻率沒有關係一定。 方形波像一樣的剪成( 站著的下行列車) 如果是時間非常小的浪形就即使低的頻率也做做惡全程運價的良好影響。 例如突跳磁鼓和基礎等等的低音樂器的攻擊音是超低域 - 包括廣區域去到超高域的頻率成分。 平衡驅動是能比在低域的速度感、重量感同類搓發揮性能的。
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